辽河油田精细注水 减缓老区自然递减
今年以来,辽河油田兴隆台采油厂通过积极开展精细注水调整、方式转换、新技术应用等工作,全厂月自然递减由年初的127吨下降到6月份的58吨。
兴隆台采油厂所辖油田普遍已进入开发中后期,一方面,依靠天然能量开发的储量和注水不完善的区块超过五成,稳产基础薄弱;另一方面,近年新增储量多为低渗透油藏,对效益上产的拉动力不足。且主力油田兴隆台潜山受天然气停注影响,年初多口自喷井停喷,亟需精细水驱挖潜控制老区递减。
注水工作抢前抓早。兴隆台采油厂优先在油田公司注水示范区、采油厂注水综合调整区开展投转注、分注、层段重组等工作,去年底进行投转注工作的便函下达、物资储备、配套工程设计,赶在稻田上水前的窗口期完成施工,对城区穿越敏感区域的投转注井预估难度,提前组织管线路由协调和方案审核,同比提前实施50天,共完成各类注水井工作量83井次,同比增加一倍。
注水调整“因块制宜”。根据不同区块的特性,采取提压增注、一对一周期调控注水、压裂引效注水等差异化方式主导调配268井次。其中,兴隆台老区兴42块受井况影响局部注采井网不完善,且油井措施量少,区块液量逐步下降,通过对块内水井实施小剂量强弱轮替注水,以相邻井组为单元同步调整,促进地层压力波动,8个井组12口油井注水收效明显,水驱增油6400吨,助推兴隆台老区自然递减率实现负增长。
新老技术齐头并进。去年,兴隆台采油厂在大洼油田洼20块开展注采联动先导试验取得良好效果后,今年总结经验扩大应用到其他区块,筛选井组时按照地质工程一体化,选择连通性、对应性、历史生产情况和井况好的,分层时兼顾缩小层段内渗透率极差、避免层间矛盾等方面,均匀设计注采层段长度,应用的各井组含水率均有不同程度下降。同时,针对欧利坨、马142、热河台等中低渗区块达不到配注的问题,实施解堵措施降低注水压力、提高水驱效果,累计实施15井次,平均单井降压3.3兆帕,累计增注1.12万立方米。